
液压旁路改造案例
发布时间:
2023-08-25 15:43
来源:
项目名称:神华国华九江发电有限公司2*1000MW高低压旁路执行机构及控制系统改造
改造原因:
1 原旁路系统设计为集成块和电磁阀组与油动机集中安装在阀门上,由于此处温度较高,并且每次启停炉阀门动作时,阀门及管道的振东不可避免的影响集成块、电磁阀组的螺栓连接组件的疲劳强度及密封件的密封性能、易发生液压油泄漏,造成火灾事故;
2 比例阀流量过小,开阀初始力矩不足以克服阀芯阻力,造成比例阀不动作;
3 主阀环境温度较高,不适合比例阀内置放大器模块工作温度,造成比例阀没有驱动电流输出而拒动;
4 目前控制策略,DCS指令到就地PLC,就地PLC驱动现场设备动作,PLC内部逻辑无法访问,控制状态无法在线监视;
改造方案:
1 将执行机构油动机和控制模块一分为二,油动机继续固定在阀门顶部,控制模块与油动机分离,移至单独的控制平台,控制平台远离阀门高温部件,并罩上防尘罩进行保护。油动机与控制模块用不锈钢管连接,保证控制原理没有任何改变;
2 将油动机的活塞杆油封更换为耐高温的氟橡胶,活塞杆密封采用斯特封,并且密封等级从2级增加为3级,进一步减少泄漏的可能性;
3 更换大流量的比例阀和配套外置放大器,并加入颤振信号,使得比例阀能快速响应,防止阀门拒动;
4 通过铺设电缆将将油站的各测点引入DCS控制系统,并按照旁路油站及阀门控制原理进行DCS逻辑组图,实现DCS系统监视、控制、报警、联锁等功能;
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